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毛慶武1,2, 徐益軍3, 章啟夫1,2, 侯 健1,2, 劉芝新3
(1.北京首鋼國際工程技術有限公司, 北京 100043;2.北京市冶金三維仿真設計工程技術研究中心, 北京 100043;3.湘潭鋼鐵集團有限公司煉鐵廠, 湖南 湘潭 411100)
摘 要:2020年,湘鋼2號高爐生產運行9年多后進行了為期58天的大修改造。改造內容主要包括:更換爐缸爐底耐火材料,優化爐型設計及5~8段冷卻壁,更換對應區域的爐殼;重新設計熱風出口、熱風管道、混風室局部鋼殼及耐火材料,更換熱風管道所有補償器,優化設計熱風支管拉桿體系;新增冷卻壁水溫差及爐缸爐底侵蝕在線監測模型;修復粗煤氣管道及旋風除塵器內襯;對出鐵場及料倉除塵系統進行超低排放改造;提升噴煤系統的噴吹能力等。經過4年多的生產實踐,2號高爐實現了高效、低耗、穩定生產,創造了顯著的經濟效益和環保效益。
關鍵詞:高爐;爐型;銅冷卻壁;爐缸爐底耐材;熱風管系
引用本文:
毛慶武,徐益軍,章啟夫,等. 湘鋼2號高爐大修技術改造及生產效果 [J].煉鐵,2025,44(1):54-58.